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大国工匠|林学斌:鞍钢炼钢总厂的点检“大师”

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林学斌,男,1964年3月出生,1983年8月入厂,2001年12月入党,大专学历,鞍钢股份有限公司炼钢总厂三分厂连检三作业区电气专业点检员、特级技师,先后获得鞍钢科技成果特等奖,鞍钢高技能人才标兵,鞍钢特级技师,鞍钢劳动模范,鞍山市劳动模范,辽宁省有杰出贡献高技能人才,辽宁省功勋高技能人才,中央企业知识型职工,中央企业先进职工,全国技术能手,全国“五一”劳动奖章、全国劳动模范等荣誉称号。

追求极致的钢厂“大师”

林学斌30多年扎根生产一线,通过科技攻关、技术创新,解决生产难题200余项,有50项在厂和公司获奖,累计综合创效三亿元以上。1992年,原第三炼钢厂从日本引进中包喷补装置,日方派来两名调试人员,试车过程中出现一个致命问题,喷补过程中自动停止。日方调试人员,通过电话、传真向本部请教,数日后仍未破解。林学斌看在眼里,急在心上,下班回到家里,挑灯夜战,仔细研究图纸,反复阅读程序,终于发现了问题的症结。通过程序的修改,问题得到了解决,确保了试车成功,日本专家多次竖起大拇指说:“中国林,大大的厉害!”。1999年到2001年期间,钢厂连铸机先后发生粘结漏钢事故达19次,给企业造成了重大经济损失。经分析、所有漏钢事故中60%-70%属于粘结漏钢,为此公司准备引进日本漏钢预报系统。厂里安排林学斌参与这个项目的引进谈判工作,并且他还参与设计漏钢预报中方电气图纸、编写相关程序,同时还负责硬件设备的施工、安装和调试。每条程序的作用是什么,每部分程序是控制哪一功能的,整套设备软、硬件的运行情况,林学斌都了如指掌。预报系统安装后,经过林学斌的多次改进,彻底避免了因粘结而引发的漏钢事故。10多年来该厂三分厂板坯连铸机消灭了粘结漏钢事故,累计创经济效益4000多万元。

坚持勤奋勤勉的钢厂“大师”

林学斌经过多年的刻苦努力,创立了“三勤、三精、三准”的科学点检工作方法。即勤学习、勤协作、勤处理的“三勤”工作习惯;点检设备要精心、管理设备要精细、对技术要精通的“三精”工作作风;定修检修要准时、备品备件准备好,检修内容要准确的“三准”工作程序。总结出“清、紧、调、控”的点检模式,即:对现场的电气设备要定期进行“清”灰保洁;对经常振动场所的电气设备端子与螺丝等要定期进行“紧”固;对生产中不可停止的电气元件要定期进行精度“调”整;对重要的元器件进行定周期管理并有跟踪记录,使之处于可“控”状态。同时,他结合书本知识,提出“电气故障处理与查找四种方法”,即直接感知法、仪器检测法、器件类比法、设备试探法,形成了一套及时发现设备故障隐患,并将其立即消灭在萌芽状态,并将四种方法制作成教学片在培训班上进行交流,通过这种方法,对很多突发故障做出及时处理并快速给与解决。工友们形象的将这四种方法用形象比喻中医的“望闻问切”四字诊法,即:通过视觉的仔细观察关键部位、利用听觉捕捉设备异常声音、向操作人员实时了解设备状态、用检测仪表跟踪设备运行参数。将设备故障发生前的细微征兆进行捕捉并冷静分析,精致每个点,细致每条线,多次提前发现重大事故隐患。他的点检理念、点检模式和电气故障处理与查找四种方法,既是现代管理科学的体现,也是他爱厂爱岗心血的结晶,使钢厂设备点检工作上了一个新台阶。凭着血汗凝结的经验和真金铸就的责任心,连续15年实现管区设备事故为零,累计创效益20128.5万元。

注重传承的钢厂“大师”

林学斌深知,企业的发展离不开创新的传承,更离不开精益求精、技艺高超的高技能人才队伍。因此,他把提高工友操作技能为己任,利用以他名字命名的省级“林学斌技能大师工作站”和鞍钢级“林学斌创新工作室”平台,通过导师带徒把自己的技术专长传递下去,通过技术交流和培训,培养出众多高技能人才,为炼钢总厂更好的发展做好人才储备。整个钢厂,工人学文化、提技能、搞创新氛围越来越浓,硕果累累。自2012年“林学斌技能大师工作站”和“林学斌创新工作室”成立以来,三年累计创新成果300余项,创效1.5亿元。其中《RH精炼炉设备功能优化与低成本能源介质冶炼技术开发》成果获第二十一届全国发明展览会银奖,《一种防RH铝斗、FeSi斗煤气爆炸技术开发》和《RH顶枪防回火烧损技术开发》两项成果获鞍钢集团技师成果一等奖 ,《RH开发真空加热操作的建议》获鞍钢集团重大合理化建议一等奖;他带出的10余名徒弟,有的已经走上了管理岗位,有的已是技术骨干。今年,作为产业工人,被东北大学聘任为“客座教授”走上讲台,为企业技术工人提高技能、成长进步树立了榜样。

2015年《一种RH烘烤包盖点火器套筒20140925》项目获国家专利,《RH真空处理蒸汽式喷射泵节能技术开发》项目获集团公司级技师成果一等奖,《RH精炼炉设备功能优化与低成本能源介质冶炼技术开发》获第二十一届全国发明展银奖;2016年已经完成了三个项目:《实现蓄热气站补水放水智能化控制》和《RH抽真空压力用蒸汽实现PLC自动控制》项目,均实现了操作人员通过画面即可实现设备状态的监控与操作;《RH水环电气控制变频器通讯干扰问题的解决》项目解决了变频器通讯干扰问题,实现故障远程快速复位。

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